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ABB真空断路器汽轮机凝汽器真空度低原因分析及处理 下
发布时间:2021-04-19        浏览次数:147        返回列表
 3、ABB真空断路器问题处理

  针对以上情况,采取了以下措施进行改善:
 
  (1)对凝汽器进行清洗,疏通堵塞铜管,清洗铜管表面垢层;
 
  (2)将凝汽器B侧进回水间挡板重新焊接,隔离进回水通道;
 
  (3)对抽气器蒸汽室内螺纹进行修复,更换铜垫;
 
  (4)拆开两级抽气器的4组中压蒸汽管路上的过滤器,清洗滤网,对变形滤网进行修复或更换。
 
  采取以上措施后,1#汽轮机开机后顺利建立了启动真空,同样是主蒸汽30t/h的全凝式运行,凝汽器真空达到-0.068MPa,排汽温度降低至50℃,具体数据如表2。
 
表2 措施实施前后主要操作参数对比
 
措施实施前后主要操作参数对比
 
  经过一段时间的观察,汽轮机排汽压力和温度均达到设计要求(见表3)。
 
表3 整改后前4个月的排汽参数
 
整改后前4个月的排汽参数
 
  由此可见,通过疏通清洗凝汽器,恢复水循环通道及对两级抽气器的检修,优化了机组排汽参数,提高了凝汽器真空度,降低了排汽温度,有利于机组的长周期稳定运行。
 
4、效益评估
  查水蒸气的焓熵图,得蒸汽在-0.050MPa、80℃下的焓H1=2655kJ/kg,在-0.068MPa、50℃下的焓H2=2592kJ/kg。由此可得每消耗1kg蒸汽,排汽能量损失
 
ΔH=H1-H2=63kJ
 
  按凝结水量30t/h计算,每小时可节约能量:63×30×103=1890000kJ,合525kW·h。装置按全年运行300d计算,则年节约能量可达378万kW·h,约合126.3t标准煤。由此可见,仅凝汽器真空及排汽温度改善就可达到126.3t标准煤的节能量。同时,蒸汽利用率的提高,也能使发电量得到相应提升。
 
5、结语
  由于机组排汽参数的优化,降低了排汽焓值,使得蒸汽的内能更多的转化为机械能,提高了蒸汽利用率和机组的经济性。按主蒸汽负荷为30t/h全凝工况运行计算,全年节能效益208万元。整改后,减少了非计划停工次数,保证了工艺系统的正常运行,使工艺管理水平上了个新台阶,间接效益也非常可观。



 
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021-04-19本文摘自网络



 

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